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一、真空過(guò)濾機(jī)
真空過(guò)濾機(jī)是選煤廠應(yīng)用最廣泛的傳統(tǒng)的浮選精煤脫水設(shè)備,由真空泵、鼓風(fēng)機(jī)、氣水分離器和濾液泵構(gòu)成。在選煤廠,真空過(guò)濾機(jī)處理的原料一般都經(jīng)過(guò)濃縮,煤漿濃度為20-50%,粒度1mm以下,過(guò)濾后濾餅水分約為20-25%,濾液中固體含量為40-60g/L。該系統(tǒng)由于維護(hù)量大、運(yùn)行費(fèi)用高、處理能力小、產(chǎn)品水分高(即使在入料濃度、入料粒度處于最佳工況,產(chǎn)品水分也很難降到26%以下)、勞動(dòng)強(qiáng)度大,在新建選煤廠已很少采用。
二、加壓過(guò)濾機(jī)
它實(shí)質(zhì)上是將一臺(tái)圓盤式真空過(guò)濾機(jī)置于密封圓筒中,將過(guò)濾動(dòng)力由真空改為壓縮空氣進(jìn)行過(guò)濾的一種固液分離設(shè)備,主要由圓盤式過(guò)濾機(jī)、加壓倉(cāng)、刮板輸送機(jī)、自動(dòng)控制裝置和密封排料裝置等部分組成。具有處理量大、產(chǎn)品水分低、固體回收率高、濾液濃度低(可達(dá)10g/L以下)、工作連續(xù)性強(qiáng)、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn)。用于浮選精煤脫水時(shí),當(dāng)入料濃度為165-195g/L時(shí),濾餅水分為19.0-20.1%,濾液濃度為4.5-6.5g/L,脫水效率達(dá)92-93%,保證了選煤廠出廠精煤水分保持在10%以下。
影響過(guò)濾效果的主要因素:
(1)入料濃度
入料濃度增加,排料周期變短,濾餅厚度增加,產(chǎn)品水分增高。
(2)入料的粒度組成
粒度組成均勻,過(guò)濾阻力小,過(guò)濾效果好;粒度越細(xì),濾餅越薄,水分越高,且難以脫落,過(guò)濾效果差。
(3)罐內(nèi)壓力
壓力越高,成餅越易,處理量越大,濾餅水分越低。但壓力不可過(guò)大,不然濾液中的固體含量將增大。
(4)主軸轉(zhuǎn)速
在其他條件相同的情況下,轉(zhuǎn)速越高,處理量越大,濾餅水分亦會(huì)有所增加。
(5)吸餅區(qū)濾液排水手動(dòng)閥的開度
將其關(guān)小到一定位置,可提高罐內(nèi)壓力,使濾餅水分降低,但太小有可能使煤漿從槽體內(nèi)溢出。
(6)干燥區(qū)排水閥的開度
將其關(guān)小到一定位置,可提高罐內(nèi)壓力,使濾餅水分降低,但太小則使干燥效果變差。
加壓過(guò)濾機(jī)的發(fā)展方向:
(1)進(jìn)一步完善加壓過(guò)濾結(jié)構(gòu);
(2)開發(fā)研制新型濾扇;
(3)加強(qiáng)自動(dòng)化控制研究,優(yōu)化各參數(shù)之間的關(guān)系;
(4)在節(jié)能減噪上下功夫。
三、沉降過(guò)濾式離心機(jī)
它是20世紀(jì)60年底中期在沉降式離心脫水機(jī)的基礎(chǔ)上,發(fā)展起來(lái)的一種新型脫水設(shè)備,兼具沉降式離心機(jī)和過(guò)濾式離心機(jī)的優(yōu)點(diǎn),具有系統(tǒng)簡(jiǎn)單、操作方便、占地面積小、工人勞動(dòng)強(qiáng)度小等特點(diǎn),常用于浮選精煤、浮選尾煤和水力旋流器底流的脫水。特別在處理浮選精煤時(shí),產(chǎn)品水分較穩(wěn)定,且受入料濃度影響不大。當(dāng)處理-0.5mm細(xì)粒級(jí)煤泥,其中-0.045mm粒級(jí)含量不超過(guò)25%時(shí),選用此設(shè)備效果較佳。當(dāng)-0.045mm粒級(jí)含量大于40%時(shí),固體回收率會(huì)急劇下降。
今后應(yīng)重點(diǎn)做好以下幾方面的工作:
(1)加強(qiáng)對(duì)耐磨材料的研發(fā);
(2)提高離心機(jī)的制造精度;
(3)加強(qiáng)自動(dòng)化控制,建立離心機(jī)關(guān)鍵結(jié)構(gòu)參數(shù)的數(shù)學(xué)模型。
四、快開壓濾機(jī)
快開壓濾機(jī)是在傳統(tǒng)壓濾機(jī)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的壓濾設(shè)備,相對(duì)于傳統(tǒng)的箱式壓濾機(jī)的基礎(chǔ)上增加了機(jī)械擠壓和高壓吹氣置換等固液分離方法,實(shí)現(xiàn)了高壓強(qiáng)流體進(jìn)料壓濾脫水,隔膜壓榨擠壓濾餅脫水和強(qiáng)氣流穿流濾餅脫水等脫水工藝的一種間歇性工作設(shè)備。
該設(shè)備具有如下主要特點(diǎn):
1.適當(dāng)提高過(guò)濾壓力,由傳統(tǒng)的0.6Mpa提高到0.8Mpa.壓榨壓力高達(dá)1.25Mpa。
2.增加入料端口,兩端入料.進(jìn)料端和壓緊端兩端給料。大大增加了進(jìn)料速度,縮短了進(jìn)料時(shí)間,提高了壓濾機(jī)的處理量。
3.增加二次物理壓榨。傳統(tǒng)壓濾機(jī)使用普通箱式濾板,過(guò)濾時(shí)緊靠流體靜壓力脫水,當(dāng)濾餅水分到達(dá)一定值后緊靠泵的進(jìn)料壓力難以進(jìn)一步降低濾餅的水分,通過(guò)物理的壓榨減少顆粒和顆粒之間的空隙之間的水分。
4.由于設(shè)置了空氣壓縮系統(tǒng),當(dāng)壓濾機(jī)壓榨完成后,從壓緊板端吹入高壓氣體,高壓氣體在濾餅中顆粒之間的縫隙中穿行,進(jìn)一步帶出濾餅中的水分。
5.提高拉板速度,濾板分組拉開,傳統(tǒng)壓濾機(jī)為單板拉開,將濾板分成三組,每組一次拉開,則僅需三次即可將全部濾板拉開,大幅提高拉板速度。