工程案例
王樓煤礦選煤廠是王樓煤礦配套的煉焦煤重介選煤廠,由煤炭工業(yè)濟(jì)南設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),山東臨沂華建集團(tuán)公司和山東華魯建安集團(tuán)公司負(fù)責(zé)施工。2008年3月開工建設(shè),2009年3月投入運(yùn)行,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力0.9Mt/a。2012年投資1200余萬元新建浮選車間并對(duì)主洗系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)改造,改造后核定生產(chǎn)能力達(dá)到1.8Mt/a,設(shè)原煤準(zhǔn)備、原煤入洗、濃縮壓濾、浮選4個(gè)車間,現(xiàn)有職工125人。王樓煤礦選煤廠是山東能源臨沂礦業(yè)集團(tuán)第一家采用重介分選工藝的現(xiàn)代化選煤廠,采用無壓三產(chǎn)品重介+TBS干擾床分選+煤泥浮選+尾煤壓濾聯(lián)合工藝流程。50-0mm原煤采用無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,粗煤泥采用TBS干擾床分選,細(xì)煤泥采用靜態(tài)旋流微泡浮選柱分選,尾煤泥采用快開式隔膜壓濾機(jī)回收。煤源主要來自王樓礦井,煤種屬低灰、低磷、高發(fā)熱量的三分之一焦煤,主導(dǎo)精煤產(chǎn)品為八級(jí)三分之一焦煤,洗煤效率達(dá)100%,外銷精煤合格率達(dá)100%,保證了洗選質(zhì)量和效率。
2018年4月20日中班,泰安遠(yuǎn)東化工科技有限公司在王樓煤礦洗煤廠浮選系統(tǒng)試用起泡劑和捕收劑,對(duì)比試驗(yàn)具體數(shù)據(jù)如下:
組別 |
藥劑名稱 |
加藥量(mL/min) |
浮精灰分 |
尾礦灰分 |
浮精產(chǎn)率 |
備注 |
① |
柴油 |
340 |
11.03 |
46.43 |
45.14 |
現(xiàn)用藥劑 |
起泡劑 |
400 |
|||||
② |
捕收劑 |
160 |
9.81 |
41.52 |
34.91 |
泰安遠(yuǎn)東化工科技有限公司藥劑 |
起泡劑 |
140 |
|||||
③ |
捕收劑 |
260 |
10.03 |
43.95 |
39.80 |
|
起泡劑 |
160 |
|||||
④ |
捕收劑 |
280 |
10.66 |
55.90 |
56.26 |
|
起泡劑 |
220 |
說明:原煤相對(duì)比較穩(wěn)定,原煤入料灰分為30.45%,以上四組對(duì)比試驗(yàn)中,第1組為原有選藥劑(起泡劑和柴油),第2、3、4組為泰安遠(yuǎn)東化工科技有限公司所帶來的助選劑(捕收劑和起泡劑)。
一、試驗(yàn)過程:
選煤廠在中午12點(diǎn)開車,首先由我廠浮選工調(diào)試我廠原有藥劑,調(diào)試穩(wěn)定后取精礦、尾礦和入料,同時(shí)測量藥劑消耗量(第①組數(shù)據(jù))隨后更換泰安遠(yuǎn)東化工科技有限公可助選劑,由家人員負(fù)責(zé)調(diào)試,系統(tǒng)穩(wěn)定后采取精礦、尾礦和入料,同時(shí)測量藥劑消耗量。
二、效果分析:
通過上表可以看出,調(diào)試過程中奉安遠(yuǎn)東化工藥劑效果逐步提升(尾礦灰分由41.52%提高到55.90%,浮選精煤回收率由34.91%提高到52.06%),當(dāng)調(diào)試全最后一組數(shù)據(jù)時(shí),因浮選精礦桶容積有限,造成精礦溢出,不得不停止試驗(yàn),泰安遠(yuǎn)東化工助選劑不能發(fā)揮最佳效果。就目前的數(shù)據(jù)分析,選廠現(xiàn)用浮選藥劑添加量約為740 ml/min,泰安遠(yuǎn)東當(dāng)精灰分接近時(shí)(第①組和第③組),泰安遠(yuǎn)東化工科技有限公同劑添加量為500ml/min,節(jié)省藥劑1/3左右,并且浮精產(chǎn)率提高了56.26%-45.14%=11.12%。王樓煤礦年產(chǎn)200萬噸,煤泥含量10%,則每年增創(chuàng)效益為:200萬噸*10%*11.12%*1000元/噸=2224萬元。如果后續(xù)完善浮選系統(tǒng)后,泰安遠(yuǎn)東化工科技有限公司的浮選藥劑使用效果會(huì)更優(yōu)化!
三、實(shí)驗(yàn)結(jié)論
綜上所述,使用泰安遠(yuǎn)東化工科技有限公司的藥劑用量較現(xiàn)有浮選藥劑節(jié)省約1/3,精煤回收率提高11.12%,每年增創(chuàng)效益2224萬元。在當(dāng)前煤炭形勢下,通過更換效果更佳的助選劑就能給彭莊煤礦帶來相當(dāng)可觀的經(jīng)濟(jì)效益!